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PG木質(zhì)素活性劑增產(chǎn)機理、選井條件、應用效果
來(lái)源:中國化工貿易·中旬刊 瀏覽 939 次 發(fā)布時(shí)間:2024-10-11
摘要:雷家村油區為低滲透油藏,油藏物性較差,天然能量低,油井產(chǎn)量低。應用PG木質(zhì)素活性劑洗井,可有效緩解近井地帶堵塞,并有效改善油水流度比,降低油水界面張力,提高油井產(chǎn)量。本文對雷家村油區應用PG木質(zhì)素活性劑洗井效果進(jìn)行評價(jià),為國內同類(lèi)性質(zhì)油藏解堵增產(chǎn)提供借鑒。
1、區塊概況
雷家村油區位于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡帶的邊緣地帶,該區三疊系延長(cháng)組長(cháng)6層由于砂體較厚,且儲層物性相對較好,因此是該區的主要產(chǎn)油層段,長(cháng)6組油層中深在510m左右,儲層平均孔隙度9.2%,平均滲透率0.7×10-3?m2,是典型的超低滲透油藏。主要驅動(dòng)類(lèi)型為彈性—溶解氣驅動(dòng),由于其天然能量較低,所以油井產(chǎn)量遞減快,穩產(chǎn)效果差。
2 、PG木質(zhì)素活性劑增產(chǎn)機理及選井條件
PG木質(zhì)素活性劑具有較好的解堵性質(zhì),可以溶解近井地帶的有機物,恢復地層滲透率,進(jìn)而達到疏通油流通道,降低滲流阻力的目的;此外PG木質(zhì)素還可以起到乳化降粘的作用,改善水油流度比,進(jìn)而增強原油的流動(dòng)性;PG木質(zhì)素也是一種表活劑,其可以降低油水界面張力,顯著(zhù)降低毛管力,提高洗油效率;其還可以起到改善巖石潤濕性的作用,由于原油中的重質(zhì)組分常使巖石表面親油,降低油相滲透率,PG木質(zhì)素可以洗脫巖石表面的親油膜,使其巖石的親油表面轉化為親水,從而提高油相滲透率。
PG洗井的選井條件為:生產(chǎn)區域采出程度低,單井控制區域內殘余油飽和度高,壓裂次數一般為5-10次現已無(wú)段可壓的裸眼井,生產(chǎn)時(shí)間長(cháng)、區域條件不適合做新技術(shù)措施的油井等。
3、應用效果評價(jià)
2013年8月,對雷家村區塊部分裸眼井實(shí)施PG木質(zhì)素活性劑洗井,對每口PG收集各種數據。洗井時(shí)間從8月-10月,作業(yè)井次43口,成功42口。
通過(guò)洗井現場(chǎng)跟蹤,發(fā)現東部老區由于打井時(shí)間長(cháng),固井質(zhì)量不過(guò)關(guān),洗井過(guò)程中多數作業(yè)井都出現在套管外不同程度的刺漏現象,造成了PG液的大量浪費。設計液量在30-40m3的井,在注入前20m3時(shí),一般不出現刺漏現象,但繼續注入后10-20m3時(shí),刺漏現象就發(fā)生了。說(shuō)明此次洗井作業(yè)的液量整體有點(diǎn)偏大,尤其是在設計液量在40m3時(shí)最為明顯。但從每口井的增產(chǎn)效果來(lái)看該設計可行。以下是每口油井的產(chǎn)量變化情況的統計。通過(guò)單井記錄可以看出,該區塊42口措施井措施前平均單井日產(chǎn)0.086t,措施后平均單井日產(chǎn)0.35t,平均單井日增產(chǎn)0.26t。從投產(chǎn)到10月底三個(gè)月的時(shí)間里,累計產(chǎn)油527.62噸。累計增油243.04噸。該區PG洗井總體效果良好。
圖1為各單井日增產(chǎn)范圍內井數分布圖,由圖可知多數井的單井日增產(chǎn)在0.1t-0.3t左右,單井日增產(chǎn)小于0.1t的井共有5口,其中4口井不增產(chǎn),分析原因如下:
a.封隔器坐封不住,無(wú)法按設計進(jìn)行徹底洗井:由于PG洗井主要針對的是老井區,以裸眼井為主,井徑變化大,井壁不規則,造成坐封困難,當封隔器遇到高溫(70℃-80℃)PG洗井液時(shí),膠皮筒會(huì )收縮,致使修井隊主要靠堵住高低壓來(lái)進(jìn)行PS洗井。但因井口裝置密封不嚴和固井時(shí)間過(guò)長(cháng),在洗井遇到堵塞物時(shí),洗井液會(huì )從井口裝置和套管與井壁的縫隙中流出,造成壓力不夠無(wú)法對壓段進(jìn)行徹底解堵。
b.泵掛位置和泵筒漏失:一般PG洗井后,投產(chǎn)泵掛選擇在所有壓段的中部,這可能造成其離液面過(guò)遠,致使液面無(wú)法達到泵筒;通過(guò)PG洗井部分井不上產(chǎn),在進(jìn)行回頭望后產(chǎn)量提高中可以看出,造成不上產(chǎn)的原因也有可能是泵筒漏失,無(wú)法將原油抽出地面。
c.洗井后出現二次堵塞:PG洗井是在洗井段以上進(jìn)行坐封,然后用PG液對洗井段至井底進(jìn)行沖洗,將壓段內的堵塞物沖洗溶解掉。由于洗井段以上已坐封,PG洗井液無(wú)法返排出地面,只能滲流入地層內,尤其是壓段內,這樣就有可能造成洗井液將井內的砂石帶入到壓段內,將壓段重新堵塞。
4結論
①雷家村油區儲層物性差,且已開(kāi)發(fā)多年,油井經(jīng)過(guò)多次壓裂現已無(wú)段可壓,區域采出程度低。需利用新技術(shù)提高油井產(chǎn)量。
②PG木質(zhì)素活性劑由于具有解堵、乳化降粘、降低界面張力等性能,可有效提高油井產(chǎn)量,雷家村油區PG木質(zhì)素活性劑洗井效果較好,油井產(chǎn)量顯著(zhù)提高。